Universidad Tecnológica de Querétaro Firmado digitalmente por Universidad Tecnológica de Querétaro Nombre de reconocimiento (DN): cn=Universidad Tecnológica de Querétaro, o=UTEQ, ou=UTEQ, [email protected], c=MX Fecha: 2015.05.06 19:28:19 -05'00' UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO Nombre del proyecto: “LÍNEA DE PRODUCCIÓN PARA E-ROTARY SHIFTER FORD” Empresa: MADIQ Memoria que como parte de los requisitos para obtener el título de: INGENIERO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Presenta: JONATHAN FERNANDO MENDOZA BRIONES. Asesor de la UTEQ ING. DAVID VÁZQUEZ REA. Asesor de la Organización ING. MIGUEL ÁNGEL CORIA Santiago de Querétaro, Qro., mayo del 2015 Resumen La siguiente memoria trata de la elaboración de un proyecto de ingeniería, consiste en la implementación de siete estaciones de trabajo dentro de una línea de producción la cual se encarga de ensamblar piezas diferentes, cabe mencionar que estos dispositivos funcionan como controladores de cambio de velocidades electrónico de un vehículo automotriz de la marca Ford. El proyecto comprende desde la elaboración de la propuesta al cliente, hasta las pruebas, puesta en marcha y documentación del mismo, haciendo esto a través de 5 etapas principales, las cuales son: elaboración de propuesta, desarrollo de ingeniería, desarrollo técnico, pruebas y puesta en marcha y por último, documentación del proyecto. Técnicamente, se abarcaron diversos campos, tales como el control, la automatización, protocolos y redes de comunicación, sistemas de visión, así como cuestiones de administración de proyectos. Los resultados obtenidos con la elaboración de este proyecto, es la elaboración de una línea de producción de mediano costo, el cual no debe de ser mayor a los $100,000 USD, la cual tendría la capacidad de producir 400 piezas por hora. Palabras clave: (diseño, control, línea de producción, manufactura, ensamble) 2 Summary I was pleased to do this project in the company MADIQ S.A DE C.V during this period of my stay I learned a lot about how to wire, program and automate machines. The implementation of this project will be made when the machines are inside the plant and tests can be made with the appropriate tooling. In this company, I made electric and pneumatic diagrams in digital form using AutoCAD 2012, and I wrote workstations user manuals using the internal rules of the company. The implementation of the program was conducted in an orderly manner and in accordance with the times set in the chart, some points that could be taken into account as improvements to the program is the implementation of an alarm module in the data logging. I learned how to work orderly and the importance of a user guide. Finally, I absorbed the values of passion for working, commitment, teamwork and spirit of service. Jonathan Fernando Mendoza Briones. 3 Índice Página Resumen………………………………………………………… 2 Summary………………………………………………………….. 3 Índice…………………………………………………………….. 4 I. INTRODUCCIÓN…………………………………………… 5 II. ANTECEDENTES……………………………………………. 6 III. JUSTIFICACIÓN…………………………………………….. 7 IV. OBJETIVOS……………………………………………….. 8 V. ALCANCE …………………………………………………….. 9 VI. ANÁLISIS DE RIESGOS…………………………………… 10 VII. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA………………………….. 11 VIII. PLAN DE ACTIVIDADES…………………………………. 14 IX. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS……………… 15 X. DESARROLLO DEL PROYECTO ………………………… 16 X.I. ELABORACIÓN DE PROPUESTA……………….. 16 X.II. DESARROLLO DE LA INGENIERIA…………… 18 X.III. DESARROLLO TECNICO……………………… 24 X.IV. PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA…………… 29 X.V. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO………….. 31 XI. RESULTADOS OBTENIDOS ……………………………. 32 XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.................. 33 XIII. BIBLIOGRAFÍA 4 I – Introducción. Esta memoria se relaciona con un proyecto de implementación de estaciones a una línea de trabajo. El proyecto consiste en automatizar cinco estaciones de trabajo para, posteriormente, introducirlas en una línea de producción que realiza el ensamble de controladores de cambio de velocidades electrónico de un vehículo automotriz de la marca Ford. La integración de estas estaciones de trabajo, reducirían el costo de producción de un nuevo modelo de controladores de cambio de velocidades electrónico de un vehículo automotriz de la marca Ford. La automatización se llevó a cabo a través de PLC´s y módulos de entradas y salidas remotas, comunicados entre sí en una red de comunicación con protocolo Ethernet. El proyecto fue realizado en la empresa MADIQ, empresa Mexicana dedicada al área de fabricación e integración de dispositivos automatizados industriales, ubicada en Nezahualcóyotl No. 312, Col. Cumbres de Conin, en la ciudad de Querétaro, Qro., México. Con el estudio de modelo de la UTEQ se realizó el 70 % práctico y el 30% teórico lo cual en el periodo de estadía se impartieron los conocimientos aprendidos en clases para la realización del proyecto. 5 II – Antecedentes. Debido a esto es contratada por el cliente para fabricar dispositivos de ensamble y prueba. Ya que la productividad es baja lo cual los tiempos de entrega del producto son prolongados ya que la demanda de producción de automóviles es mayor otra situación son las nuevas versiones de lo cual la línea no puede producirlas ya que cambia el diseño y dimensiones del producto. 6 III – Justificación. Cumplir con las necesidades del cliente para la mejora del proceso ya que se pretende abrir nuevos mercados, aumentar la calidad del producto y con ello tener menos scraf ya que también influye el lanzamiento de nuevos modelos de automóviles marca Ford por necesidad, requiere la producción de nuevos modelos de autopartes para su ensamble. Las nuevas modificaciones que estos nuevos lanzamientos representan en los diseños de ingeniería permiten el aprovechamiento de estaciones de trabajo de la línea de producción. Los aspectos financieros no se dan a conocer por razones confidenciales de la empresa. 7 IV – Objetivos. Desarrollar sistemas de control de mediano costo, el cual no deberá de ser mayor a los $100, 000 USD. Aumentar la producción al 100%. Producir nuevas versiones de controladores de cambio de velocidades electrónico de un vehículo automotriz de la marca Ford. 8 V – Alcance. Consecutiv Actividad descripción Tiempo o 1 (días) elaboración una de Fue la etapa inicial del proyecto, en la 7 propuesta cual se realizó la visita al cliente para al cliente conocer las necesidades que este pudiera tener 2 Desarrollo de Diseño. La etapa de diseño de este ingeniería proyecto consistió en desarrollar la 30 arquitectura de control que se utilizaría en el proyecto. 3 Desarrollo En esta etapa del proyecto, se técnico implementó lo anteriormente elaborado 60 en el desarrollo de ingeniería. 4 Pruebas puesta 5 y Las pruebas que se realizaron a las 14 en estaciones de trabajo antes de su marcha liberación para producción Documentación Esta etapa comprende únicamente la elaboración de las carpetas con la información de cada una de las estaciones. A cada una de las estaciones principales (100, 200, 300 A, 300 B Y 400,) 9 7 VI – Análisis de Riesgos. Durante este proyecto en particular, hubo la necesidad de considerar y manejar varios riesgos. El primero de ellos fue el reducido tiempo de entrega del proyecto. El proyecto debía ser concluido en un periodo no mayor a tres meses, incluyendo los tiempos de espera de entrega de materiales, los cuales ocuparon un tercio del tiempo total. Otro de los principales riesgos que se presentaron durante el desarrollo de este proyecto fue la disponibilidad de la línea de trabajo. Para realizar las modificaciones necesarias para incluir las nuevas estaciones a la línea de trabajo se contó con horarios extremadamente reducidos, únicamente fueron otorgados tres fines de semana. Considerando la gran cantidad de actividades a realizar, este tiempo resultó demasiado reducido. 10 VII – Fundamentación Teórica. La propuesta consistía en un sistema que fuera gobernado por tres controladores, con señales de entradas y salidas remotas s para el resto de las estaciones, dos HMI´s y que se manejarían a través de comunicación Ethernet (Elaboró: Ing. Miguel Ángel Coria.- ingeniero electrónico /Jonathan Mendoza.-Alumno) Tomando en cuenta aspectos de diseño de un sistema scada y el estándar que el cliente trata de implementar se seleccionó un sistema de control basado en la plataforma CompactLogix, de Allen Bradley. (Manual de calidad, MADIQ S.A DE C.V 25 de Marzo de 2014) La integración es un área diseñadora y desarrolladora de soluciones tecnológicas aplicadas a procesos de producción mediante la automatización industrial, con el fin de suplir las necesidades y las exigencias de las industrias manufactureras, en temas relacionados con tecnología de punta aplicada a procesos de manufactura a través de dispositivos de instrumentación y control de procesos (Empresa RC Soluciones Integrales, 2013). Actividades generales a desarrollar en un proceso de integración: Diseño y desarrollo de nueva maquinaria y nuevos sistemas de producción, 11 Actualización de tecnologías en maquinarias y procesos antiguos, Diseño e ingeniería de procesos para control por lotes o en lazo, Diseño, rediseño y montaje de tableros eléctricos de control, Integración de sistemas. La integración se encarga de la implementación de diversidad de equipos de instrumentación y control de procesos industriales, como: PLC's (Controladores Lógicos Programables), Computadoras industriales, Controles electrónicos, Variadores de velocidad, Motores Paso A Paso, Servosistemas, Elementos de maniobra eléctrica, Sistemas electro neumáticos, electrohidráulicos, Sistemas SCADA (Adquisición de Datos), Redes industriales, Sistemas de control, Sensores industriales (finales de carrera, fotoeléctricos, magnéticos, inductivos, capacitivos, entre otros). 12 Controladores Lógicos Programables. Los Controladores Lógicos Programables, (Programable Logic Controller o PLC) se les han dado una definición formal por la NEMA (Nacional electrical Manufacturers Association), descrita como sigue: EL PLC es un aparato electrónico operado digitalmente que usa una memoria programable para el almacenamiento interno de instrucciones las cuales implementan funciones específicas tales como lógicas, secuénciales, temporización, conteo y aritméticas, para controlar a través de módulos de entrada /salida digitales y analógicas, varios tipos de máquinas o procesos. Una computadora digital que es usada para ejecutar las funciones de un controlador programable, se puede considerar bajo este rubro. De una manera general podemos definir al controlador lógico programable a toda máquina electrónica, diseñada para controlar en tiempo real y en medio industrial procesos secuenciales de control. 13 VIII – Plan de Actividades. A continuación se muestra la gráfica de Gantt (figura 8.1), en la cual se enlistan las actividades a desarrollar para lograr el objetivo del proyecto. Figura 8.1 Gráfica de Gantt 14 IX – Recursos Materiales y Humanos. No se utilizaron recursos y materiales humanos extraordinarios por que la Empresa contaba con todo lo necesario. 15 X – Desarrollo del Proyecto. A continuación se enlistan las etapas del proyecto: X.I Elaboración de Propuesta: Fue la etapa inicial del proyecto, en la cual se realizó la visita al cliente para conocer las necesidades que este pudiera tener. Para este proyecto fue planteada la problemática de agregar siete estaciones de trabajo en una línea de producción que ya se encuentra instalada y produciendo piezas de manera constante. Conociendo el estándar de control que está tratando de implementar la empresa, La propuesta consistía en un sistema que fuera gobernado por tres controladores, con señales de entradas y salidas remotas para el resto de las estaciones, dos HMI´s y que se manejarían a través de comunicación Ethernet (Figura10.1) 16 Figura 10.1 Arquitectura del sistema de control. En base a esta propuesta se procedió a realizar la cotización que incluía el desarrollo de ingeniería, desarrollo técnico, pruebas y puesta en marcha del sistema. Para realizar el desarrollo de esta propuesta se utilizó el programa Integrated Architecture Builder, que es un software gratuito de Allen Bradley, a través del cual se puede simular la red Ethernet con todos los elementos que esta contendrá, tanto módulos como pantallas, plc’s, etc. Una vez que se dan de alta todos los elementos de control, el programa genera un reporte con un listado de los elementos, desglosados por estación, así como una introducción a las plataformas de control del proyecto. 17 X.II Desarrollo de Ingeniería: Diseño. La etapa de diseño de este proyecto consistió en desarrollar la arquitectura de control que se utilizaría en el proyecto. Tomando en cuenta aspectos de diseño de un sistema scada y el estándar que el cliente trata de implementar se seleccionó un sistema de control basado en la plataforma CompactLogix, de Allen Bradley. A continuación se enlistan algunas de las características que fueron tomadas en cuenta en el diseño de esta arquitectura. - Robustez - Disponibilidad - Mantenibilidad - Prestaciones - Escalabilidad Selección de equipo de control. Esta etapa consistió en la elaboración de los listados de los equipos de control que se utilizaron. Dicha selección se realizó en base a listas de secuencias entregadas por cada uno de los diseñadores de las estaciones del proyecto. Los archivos contenían la secuencia que debía de realizar la máquina en el ciclo automático, así como un listado de entradas y salidas que se debían de monitorear y manipular. 18 Se realizaron los cálculos de los módulos que debían de emplearse en cada estación, utilizando la plataforma Compact Logix para las estaciones que llevarían controlador y la plataforma Point I/O para las estaciones que se controlarían vía remota. Los cálculos antes mencionados consistieron en la sumatoria de entradas o salidas de cada estación, dividida entre 8 (que es el número de entradas de cada módulo) y a este resultado se le agregaban 2. Las características de los equipos de control más importantes se enlistan a continuación: Controlador 1769-L32E (Figura 10.2) (Figura 10.2 Sistema con procesador 1769-L32E) 19 - Memoria: 750 KB - Puertos de comunicación: 1 puerto Ethernet y 1 RS-232 (DF1 o ASCII) - Capacidad de expansión: 16 módulos 1769 - Capacidad de bancos de expansión: 3 - Capacidad de conexiones: 32 TCP/IP, 32 CIP - Capacidad de conexión con módulos remotos: 1756, 1734, 1734D, 1794, 1797, 1732, 1738 - Conexión con displays: Panel View Plus, Panel View Plus CE, Panel View Standar, InView, Rockwell Automation Industrial Computers Procesador 1768-L43 (Figura 10.3) (Figura 10.3) Sistema con procesador 1768-L43) - Memoria: 2MB - Puertos de comunicación: 1 puerto RS-232 (DF1 o ASCII) - Capacidad de expansión: 2 módulos y 16 módulos 1769 20 - Capacidad de bancos de expansión: 2 - Capacidad de conexiones: 32 TCP/IP, 32 CIP - Capacidad de conexión con módulos remotos: 1756, 1734, 1734D, 1794, 1797, 1732, 1738 - Conexión con displays: Panel View Plus, Panel View Plus CE, Panel View Standar, InView , Rockwell Automation Industrial Computers En la siguiente tabla (tabla 10.1) se enlistan los elementos de control de cada una de las estaciones. Estación 100 200 300 A 300 B Componentes de estación 4 Módulos de entradas discretas 4 Módulos de salidas discretas 1 Adaptador Ethernet point/IO 4 Sensores de inductivos 1 Distribuidor de poder 4 Módulos de entradas discretas 4 Módulos de salidas discretas 1 Adaptador Ethernet point/IO 4 Sensores de inductivos 1 Distribuidor de poder 1 Procesador compactlogix L32E 1 Módulo de 32 entradas discretas 1 Módulo de 16 entradas discretas 1 Módulo de 32 salidas discretas 1 Adaptador Ethernet Point/IO 8 Módulos de entradas discretas 4 Módulos de salidas discretas 21 400 1 Distribuidor de poder 1 Procesador compactlogix L32E 1 Módulo de 32 entradas discretas 1 Módulo de 16 entradas discretas 1 Módulo de 32 salidas discretas 1 Adaptador Ethernet Point/IO 1 Módulo de comunicación 232 Ascii 1 Módulo de entradas analógicas 6 Módulos de entradas discretas 4 Módulos de salidas discretas 1 Distribuidor de poder Tabla 10.1 Listado de equipo de control Además de este equipo de control, se realizaron los listados de los demás componentes que se utilizarían para el armado y cableado de las platinas, tales como: - Relevadores de seguridad - Relevadores para cortinas - Fuentes de alimentación - Switch de red Ethernet - Tablillas de conexión de entradas y salidas - Cables para tablillas de conexión - Clemas 22 - Portafusibles - Desconectadores - Canaleta - Riel Din Elaboración de lay-outs. Esta etapa consistió en la distribución de los elementos de control en las platinas. Para la elaboración de los lay-outs se siguieron algunas pautas de diseño de tableros, de las cuales se mencionan algunas. - Montaje vertical de los componentes para facilitar la convección y disipación de calor - Las fuentes de alimentación se colocaron una posición por encima del resto de los componentes, debido a la cantidad de calor que estos dispositivos generan - La unidad central ocupara una posición adyacente o por debajo de las fuentes de alimentación - Los racks de entradas/salidas serán dispuestos de la forma más conveniente para el acceso y cableado en el espacio libre. Elaboración de diagramas eléctricos. La elaboración de los diagramas eléctricos en esta etapa del proyecto significó un ahorro de tiempo en el cableado de las platinas y de las señales en campo. 23 Así mismo, se logra que los dispositivos queden conectados de acuerdo a las necesidades del proyecto, de una manera estandarizada. Los diagramas fueron elaborados con el software Auto CAD, versión 2010. Dichos diagramas se mostraran en el anexo A de este documento X.III Desarrollo Técnico: En esta etapa del proyecto, se implementó lo anteriormente elaborado en el desarrollo de ingeniería. Armado de tableros. Esta etapa consistió únicamente en el montaje de los elementos de control en las platinas de los tableros de control, siguiendo el lay-out desarrollado anteriormente. En base a los lineamientos que se siguieron en la elaboración de los layouts, las platinas de control se distribuyeron en tres secciones horizontales, en las cuales los componentes se distribuyeron de la siguiente forma: Parte superior: Fuente de alimentación, dispositivos de protección eléctrica (brakers, portafusibles), relevadores de seguridad. Parte central: Dispositivos de control (Procesadores, adaptadores, módulos de entradas/salidas), adaptadores para sistemas de visión Parte inferior: Tablillas y clemas para la conexión de entradas/salidas 24 Cableado de tableros. Una vez teniendo las platinas armadas, se procedió a hacer las conexiones necesarias para hacer funcionar correctamente todos y cada uno de los elementos de los tableros de control. Los criterios para el cableado fueron determinados por el cliente, que maneja el siguiente código de colores (Tabla 10.2): Tensión Color Calibre 220 Vac Negro 12 Línea 110 Vac Negro 14 Neutro 110 Vac Blanco 14 24 Vdc Café 18 0 Vdc Azul 18 Tabla 10.2 Código de colores Para las entradas y salidas se utilizaron cables prefabricados de la marca Allen Bradley, catálogos 1492-CABLE025P y 1492-CABLE025Q. Cableado de señales en campo. El montaje de los sensores fue realizado por parte de personal de nuestro cliente, de este modo, esta etapa consistió únicamente en hacer llegar los cables de cada uno de los sensores a los módulos de entradas. Es importante mencionar que todas las conexiones de los sensores tienen puntos intermedios antes de llegar 25 a los módulos (tales como concentradores, conexiones rápidas, tablillas, etc.), a fin de facilitar las labores de mantenimiento cuando sean necesarias. Programación. El desarrollo de los programas de los controladores fue desarrollado con el software RSLogix 5000 version 17.0 de Rocwell Software. Los programas de los controladores incluyen los movimientos en manual para cada uno de los actuadores, así como los disparos de los sistemas de visión, identificación de herramentales para 8 modelos, secuencias en automático El catálogo de uno de los controladores utilizados es 1769-L32E, el cual tiene como característica principal un puerto de comunicaciones Ethernet embebido, lo cual redujo el costo de tener que utilizar un módulo de expansión para establecer las comunicaciones con los módulos de expansión remotos. Dicho PLC se encarga de realizar la lógica de control para las estaciones 100, 200,300A, El segundo controlador seleccionado, con numero de parte 1768-L43, también pertenece a la familia de CompactLogix, teniendo como característica principal la capacidad de admitir módulos de interfaz SERCOS, que es el protocolo de transmisión de datos en tiempo real para el control de servomotores. 26 Este controlador, maneja 2 estaciones, 300B y 400. Los controladores utilizados soportan 4 tipos de programación: texto estructurado, diagrama de bloques de funciones, lógica de escalera y tabla secuencial de funciones. Para este proyecto, y en general en esta empresa, se utilizó la lógica de escalera. Este lenguaje es el que maneja el personal de mantenimiento, y por esta razón resulta útil para el diagnóstico y solución de problemas cuando alguna estación presenta fallas. Para las interfaces hombre-máquina se seleccionaron pantallas PanelView plus 600, a color, touch-screen y con comunicaciones Ethernet embebidas. Estas pantallas fueron programadas con el software Factory Talk view studio, versión 5.1 de Rockwell software. A través de los HMI’s es posible controlar los movimientos de todos los actuadores en forma manual y el monitoreo de la estación cuando realiza el ciclo en modo automático. Del mismo modo, se visualizan las alarmas o fallas que puedan presentarse en las estaciones. Los criterios utilizados para el diseño de las pantallas fueron los siguientes. - Tipo de usuario: Las pantallas son utilizadas por personal operativo y de mantenimiento, principalmente 27 - Frecuencia de uso: Al ser operaciones repetitivas, y tomando en cuenta la experiencia y conocimiento de las maquinas por parte de los operadores, son pantallas que no serán utilizadas con tanta frecuencia. De este modo, no fue necesario utilizar pantallas demasiado grandes - Ergonomía: Los diseños de las pantallas fueron desarrollados en base a una combinación de colores, en su mayoría, en polaridad positiva, es decir, fondo claro y texto obscuro. - Relación ordenador – persona. Este punto resultó fundamental para el desarrollo de las aplicaciones de los HMI´s. Consistió en elaborar la aplicación “a la medida del usuario” El ensamble que se debe de realizar se ejemplifica en la siguiente figura. (Figura 10.3) ensamble producto terminado 28 X.IV Pruebas y puesta en marcha: Las pruebas que se realizaron a las estaciones de trabajo antes de su liberación para producción pueden dividirse en 3 etapas. Las primeras dos etapas fueron realizadas en el área de la planta correspondiente al departamento de ingeniería de proyectos, en las instalaciones del cliente. Para la primera etapa, se utilizaron a los ingenieros y técnicos que desarrollaron los diagramas eléctricos y el cableado de tableros. Consistió en realizar las pruebas de cableado para poder energizar los componentes. Esta etapa de pruebas fue desarrollada en el siguiente orden: - Comprobar que los componentes estén en su lugar - Comprobar las conexiones de la línea de alimentación - Verificar cables de interconexión entre racks - Verificar conexiones a periféricos - Verificar conexiones de bornes de entradas/salidas Una vez concluida la verificación física del cableado de los tableros, se procedió a realizar las pruebas a los dispositivos de seguridad, como paros de emergencia y cortinas de seguridad, una vez que el funcionamiento de estos dispositivos se determinó como correcto, se procedió a la revisión de los dispositivos de entrada y salida. La segunda consistió en las pruebas que realizó el equipo de ingenieros de manufactura y diseño. Consistió principalmente en realizar las correcciones 29 necesarias a las secuencias de operación a fin de reducir los tiempos de ciclo. En esta etapa, las pruebas se realizaron en base a documentos oficiales del cliente, los cuales especifican el tipo de pruebas que deben realizarse en todas y cada una de las estaciones para asegurar que el ensamble controladores de cambio de velocidades electrónico de un vehículo automotriz de la marca Ford son los correctos. Estos documentos son de carácter confidencial, por tal motivo no fueron incluidos en este documento. Antes de realizar la tercera etapa, las estaciones de trabajo fueron instaladas en su posición final, dentro de la línea de ensamble. Una vez que estas estaciones fueron colocadas, las pruebas con operadores se iniciaron. Esta etapa fue útil para que las máquinas alcanzaran la producción programada por hora, que para esta línea es de alrededor de 400 piezas. La cuarta etapa de pruebas se realizó con la participación del cliente. Esta etapa de las pruebas tiene como función el mostrar y explicar al cliente el funcionamiento de las estaciones de trabajo, y del mismo modo recibir observaciones acerca del proceso (referentes a calidad, seguridad, pokayokes, etc.) y realizar las modificaciones necesarias. Esta etapa es crucial para el proyecto, ya que el cliente considera si la línea de producción cumple con sus requisitos para poder producir las nuevas 30 versiones de interruptores de espejos laterales que ellos requieren. Después de realizar las modificaciones que el cliente recomendó, se consiguió la autorización para producir las piezas en la línea de ensamble, dando así por concluido el desarrollo técnico del proyecto. X.V Documentación y entrega del proyecto: Esta etapa comprende únicamente la elaboración de las carpetas con la información de cada una de las estaciones. A cada una de las estaciones principales (100, 200, 300 A, 300 B Y 400,) corresponde una carpeta de información, la cual incluye: - Diagramas eléctricos - Lista de equipo eléctrico-electrónico en los tableros de control - Programa de escalera de la estación - Programa de HMI (en caso de que aplique) - Manuales de equipos eléctrico-electrónicos Una vez entregada esta información al cliente, se dio por concluido el proyecto. 31 XI – Resultados Obtenidos. Los resultados obtenidos con la realización de este proyecto fueron totalmente satisfactorios. En primer lugar, se consiguió la autorización del cliente para producir las piezas que su compañía requiere. Además, el proyecto fue concluido en tiempo y forma, cumpliendo con los requerimientos del cliente, entre los cuales podemos destacar: - Costo del sistema de control menor a los USD$100,000 - Taza de producción de 400 piezas por hora - Capacidad de identificación de herramentales para 8 modelos 32 XII – Conclusiones y Recomendaciones. El proyecto descrito en este documento resultó demasiado enriquecedor en el aspecto profesional. Se desarrollaron diversas capacidades y aptitudes, sobre todo en cuestión de administración de proyectos. Realizar un proyecto en el que se involucren tantos departamentos de una empresa o varias empresas, resultó ser un gran reto del cual se desprendió un gran aprendizaje. Este proyecto involucró los departamentos de manufactura, diseño, controles, mecánica y administración, tanto en la parte de diseño, ingeniería, y desarrollo técnico. En la parte técnica, destaca el hecho de finalizar el proyecto con varias mejoras en relación a los proyectos anteriores. Las mejoras van desde el tiempo de entrega, mejora de programas, hasta la apariencia final de tableros de control y máquinas. Lograr la satisfacción del usuario y del cliente final, y al mismo tiempo alcanzar los objetivos personales, sin lugar a dudas, es el objetivo más significativo de este proyecto. Como se mencionó en la justificación teórica (capítulo 7 de este documento) el desarrollo de nuevas tecnologías con mayor capacidad en cuanto a 33 velocidad y capacidad de procesamiento, abren un abanico de opciones que se podrían aplicar a proyectos similares al desarrollado. Una de estas alternativas, es el cambio de los controladores, existen nuevos modelos desarrollados en la misma marca, Allen Bradley. Estos controladores, cambian el concepto de “Controlador lógico programable” por el de “Controlador autómata programable” PAC, por sus siglas en ingles. Las diferencias entre esta nueva clase de controladores son respecto a la velocidad de procesamiento, la lógica de escaneo y la capacidad de instrucciones que manejan. Del mismo modo, existen otras marcas de controladores, las cuales tienen un precio más bajo, además de contar con capacidad para manejar adaptadores con comunicación vía bluetooth, así como el envío de alarmas o mensajes a través de una red de telefonía móvil. 34 XIII – Bibliografías. Aquilino Rodriguez Penin (2007) Sistemas Scada (2da edición). México D.F (México): Alfa Omega grupo editor S. A. Josep Balcels &José Luis Romeral (1997) Autómatas programables. Barcelona (España): Editorial Marcombo Phoenix Contact (2011) ILC 130 ETH, Technical data. Consulta realizada el 20 de febrero del 2011 en: : http://eshop.phoenixcontact.com/phoenix/treeViewClick.do;jsessionid=NnP JTQC21T7mdx7pvsh9kypxvyvKkpQ882sxV2JtprGjWnQFXlvc!1193132268 UID=852723197&parentUID=440721462&reloadFrame=true Phoenix Contact (2011) ILC 150 GSM/GPRS, Technical data. Consulta realizada el 20 de febrero del 2011 en: http://eshop.phoenixcontact.com/phoenix/treeViewClick.do?UID=85272319 7&parentUID=440721462&reloadFrame=true Redes LAN: Red Ethernet. Consulta realizada el 20 de febrero del 2011 en: http://www.unicrom.com/cmp_red_lan.asp Rockwell Automation, Inc (2011). Compact Logix Control Sistems. Consulta realizada el 20 de febrero del 2011 en: http://ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers/CompactLogix Rockwell Automation, Inc (2011). Panel view Plus terminals. Consulta realizadael 20 de febrero en: http://ab.rockwellautomation.com/Graphic-Terminals/2711P-PanelView-Plus600 Rockwell Automation, Inc (2011). Point I/O, product profile. Consulta realizada el 20 de febrero en: http://ab.rockwellautomation.com/IO/1734-POINT-IO
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