Hasta el presente se logró que la gran mayoría de las empresas pongan en funcionamiento sus SGA con los requisitos mencionados anteriormente, pero todavía con inconvenientes en oficinas, transmisión de datos, problemas con algunos sensores, seguridad del sistema, etc., de manera que la optimización de estos sistemas deberá ser parte del PRI Fase 3. Los SGA implementados en la Fase 2 permitieron mejorar la gestión de la cachaza, con mejor documentación y georeferenciación de los campos utilizados para su disposición, pasando a ser éste un tema prácticamente controlado. También se prohibió la existencia de grandes reservorios de vinaza, eliminándose el uso del canal del Este y el canal DP2, lo que sumado a la existencia de un SGA provoca la implementación masiva de la práctica de disposición de la vinaza en campos para fertirriego y/o suelo salino, generalizándose el uso de los rolapys para su aspersión, y los GPS en los camiones que la transportan. Comenzó el desarrollo de la tecnología del compostaje para la vinaza, cachaza y cenizas de scrubbers, con bastante éxito, lo que abrió una nueva perspectiva para la vinaza y las cenizas, en la disposición en campos, lo cual permite proyectar estas prácticas en el tiempo de manera sustentable. En una fábrica azucarera se puso en marcha una Planta de Compostaje en gran escala, con la tecnología y las maquinarias adecuadas para tal fin, además de otros emprendimientos similares, pero de menor escala. Por otra parte se construyó el primer Concentrador de Vinaza del país, lo que permitirá en el PRl Fase 3, cuando se generalice el uso de estos equipos, disminuir los volúmenes de vinaza a la mitad, facilitando tanto el transporte, como el riego, el compostaje, y el almacenamiento, entre otras ventajas. De esta forma, el grave problema de la vinaza heredado del PRl Fase1; pasó a ser también un tema bastante bien controlado, por lo menos en la contingencia, hasta que surjan nuevos sistemas de tratamiento. Los mayores problemas a resolver en lo inmediato en las industrias, pasan a ser ahora, el efluente industrial, las cenizas de scrubbers y el lavado de caña, lo que obligará a las empresas en los próximos años, a dirigir gran parte de sus inversiones a estas áreas, mientras se mantenga el esquema actual de vinaza. De manera tal que prepararon con cada empresa, un listado de acciones dirigidas a estos fines, para ejecutarse en el PRI Fase 3. En la industria cítrica comenzó el desarrollo de la tecnología de reactores UASB importados. Se instalaron en dos citrícolas, con una gran inversión, encontrándose aún en etapa de desarrollo el know how de la microbiología de los mismos para el desarrollo de los lodos granulares. Se generalizó el riego de fincas cítricas con efluente cítrico del tratamiento primario y secundario, siguiendo un protocolo de riego desarrollado por la Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres”. En tanto, una empresa citrícola tucumana desarrolló una tecnología novedosa y única en industrias cítricas de limón, con la construcción de un reactor UASB diseñado por el PROIMI (Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos), el cual se combina con una Planta UFRO (ultrafiltración y ósmosis inversa), de origen chino. Esta planta está funcionando, y en etapa de puesta a punto y desarrollo del know how. ELIMINACION DEL VUELCO DE SOLIDOS A LA CUENCA Con la implementación de los SGA en los PRI, se logra evitar el vuelco a los cauces hídricos, y por consiguiente al Embalse Río Hondo, de gran cantidad de cachaza, cenizas y vinaza. Considerando una molienda de 1.400.000 ton de caña, podemos hablar de evitar el vuelco, por zafra de: 35.000 Tn de Cenizas 63.000 Tn de cachazas 2.400.000 m3 de vinaza = 240.000 Tn de sólidos en vinaza (Si tomamos una producción de 200.000 m3 de alcohol, y 12 lts. de vinaza por litro de alcohol, con 10% sólidos en vinaza). Riego con vinaza Concentrador de vinaza
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