PROYECTO MODERNIZACIÓN FUNDICIÓN H. VIDELA LIRA - PAIPOTE José Andrés Herrera Ch. Gerente Gerencia Modernización FHVL TEMARIO 1. Objetivos del Proyecto Modernización FHVL. 2. Antecedentes Generales. 3. Resultados Estudio Prefactibilidad a la fecha. 4. Conclusiones. 2 TEMARIO 1. Objetivos del Proyecto Modernización FHVL. 2. Antecedentes Generales. 3. Resultados Estudio Prefactibilidad a la fecha. 4. Conclusiones. 3 Objetivos del Proyecto • Mantener el compromiso de ENAMI de reducir el impacto sobre el medio ambiente de sus faenas productivas, mejorando las condiciones para comunidades vecinas y sus trabajadores. • Desarrollar estudios de ingeniería en forma integrada y consistente, utilizando soluciones garantizadas para lograr un adecuado diseño global que permita asegurar el cumplimiento de la nueva norma de emisiones. • Identificar oportunidades de creación de valor mediante aumento de productividad y reducción de costos. • Asegurar el rol de fomento de FHVL, manteniendo las operaciones productivas de la fundición para procesar los productos mineros la pequeña y mediana minería. 4 TEMARIO 1. Objetivos del Proyecto Modernización FHVL. 2. Antecedentes Generales. 3. Resultados Estudio Prefactibilidad a la fecha. 4. Conclusiones. 5 FHVL ubicada a 8 kms al sur este Copiapó y a 7 kms al noroeste de Tierra Amarilla, en los últimos años se ha caracterizado por el acercamiento de sectores poblados a la fundición 6 FHVL requiere cambios significativos para lograr cumplimiento de la nueva normativa ambiental. Principales Indicadores Unidad Actual Norma Plazo (años) % < 90 > 95 5 Emisión SO2 ton/año > 24.000 < 12.880 5 Emisión As ton/año < 17 < 17 5 ppm (prom. hora) > 5.000 < 600 5 Emisión As Chim. P. Acido y HELE mg/Nm3 >2 <1 5 Emisión Mat. Particulado Chimeneas Secador y HELE mg/Nm3 > 100 < 50 5 Humos Visibles Horno de Refino Opacidad > 40 % < 20% 5 Captura S y As Emisión SO2 Chim. Planta Acido Requisitos periodo de transición 2013-2018 Fecha Implementación Nueva metodología balances emisiones azufre y arsénico Ene 2014 Monitoreo continuo de SO2 en chimeneas de Plantas de Ácido Dic 2014 Mediciones en chimeneas hornos de Secado, RAF y HELE Dic 2014 Reportes de prácticas operacionales y de mantenimiento Jun 2015 Las plantas de ácido y el sistema de captación de gases son los principales causantes del nivel de emisión actual. 0,9 % 4,5 % 33,4% 18,3 % 7,2 % 1,4 % Emisiones % Fuentes de Emisión % Dist. Chimeneas Plantas de Acido 34 %. Campanas y giros CT y CPS 52 % Otras emisiones fugitivas 14 % 18 % 16 % 8 Se requieren procesos Fast track para cada etapa del Proyecto para cumplir los plazos. 500 400 CONSTRUCCION Y MONTAJE Gasto MMUS$ Acum. ADQUISICIONES 300 INGENIERIA DE DETALLES 200 EPI 313 - EP - 090 EPI 313 - EP - 096 Ana l isis Prel i minar 1 Al ternativa 100 Converti dor Teni ente INGENIERIA BASICA TRAMITACION AMBIENTAL Ca s o Ba s e 0 Ingeniería Perfil Prefactibilidad a ) Convertidor Teniente b) Bottom Blowing Reactor c) Horno de La nza ISA/AUS Prefactibilidad 0 Evaluación Social 2011 2012 MMA Proceso Revisión Norma 2013 12/12/13 Publicación 2014 2015 2016 2017 Periodo Transitorio Norma 5 años. Periodo para ejecutar Proyecto 2018 2019 Exigencias Nueva Norma 9 TEMARIO 1. Objetivos del Proyecto Modernización FHVL. 2. Antecedentes Generales. 3. Resultados Estudio Prefactibilidad a la fecha. 4. Conclusiones. 10 El Proyecto en desarrollo de Prefactibilidad considera el estudio de Alternativas de Cierre y de Continuidad Operacional. Alternativas de Cierre FHVL 1. Cierre sin Poder de Compra: Plan de Cierre faena ley 20.551, detención total de operaciones, costos fijos plan de cierre. Se extingue el Rol de fomento. Indemnización 550 trabajadores. 2. Cierre con Poder de Compra (Caso Base 0) Plan de Cierre parcial, detención total de operaciones fundición. Costos áreas comercial, control calidad, operaciones y mantenimiento Recepción, Preparación y Despacho concentrados. Mantención de tarifas y contratos, sin efecto para PyMM. Alternativas de continuidad operacional Capacidad máxima reutilizando instalaciones existentes. Disponibilidad de abastecimiento de largo plazo 450 kta. Parámetros comerciales actualizados WM2014. Planta Acido Nueva tecnología de punta (mayor productividad y eficiencia, nueva ubicación, generación de EE). 3. Tecnología CT existente. 4. Tecnología china BBR. Fundición Dongying con menores costos a nivel mundial. 5. Estudio Producción Metal Blanco. Inversiones requeridas para Planta de Acido y tren de gases, alternativas para tratamiento de Metal blanco y análisis de mercado comercialización. 11 Para el cumplimiento de la norma ENAMI ha considerado evaluar todas las alternativas, incluyendo la producción de metal blanco. Cierre FHVL sin Poder de Compra Cierre FHVL con Poder de Compra Costo MMUS$ 0 Inversión Bajo Costo Impacto trabajadores Plan de Egreso total Plan de Egreso parcial (+) Impacto en Pequeña y Mediana Minería Alto Impacto Otros Aspectos Técnicos CTTE + HELE 200 Bajo Costo Efectos en el negocio Proceso a Metal Blanco Costo Medio BBR + PFE 400 500 Alto Costo Alto Costo Plan de Egreso parcial (-) Planes de entrenamiento Nuevas Competencias Bajo Impacto Bajo Impacto Positivo por mayor capacidad Positivo por mayor capacidad Afecta viabilidad de Plantas Beneficio y de ENAMI Afecta viabilidad de ENAMI si asume todos los cotos Riesgo del Negocio No existe mercado. Requiere contratos largo plazo Plan de Cierre de Faena Plan de Cierre de Faena Adecuación Instalaciones Requiere Planta de Acido y otras instalaciones Reducción marginal de costos Tecnología conocida. Menor plazo ejecución del proyecto Mayores niveles de eficiencia. Riesgo por tecnología nueva. Mayor plazo de ejecución. 12 Alternativa tecnología de Convertidor Teniente CONVERTIDOR TENIENTE PAIPOTE Fusión CNU kta 390 Producción Acido kta 365 Producción Ánodos kta 102 % Cu 0,9 Escoria Final 13 Alternativa Convertidor Teniente Preparación de Mezclas Planta Acido Ventilador Tiro Inducido Precipitador Electroestático H2SO4 Planta Tratamiento Efluentes Chimenea Sistema de Abatimiento Riles Planta de Secado Planta de Inyección Concentrado Enfriador Evaporativo Inyección Conc. Seco Campana Primaria y Secundaria CT Campanas Primaria y Secundaria CPS Enfriador Evaporativo Campanas Primaria y Secundaria CPS Enfriador Evaporativo Campanas Primaria y Secundaria CPS Filtro de Mangas Gases Secundarios Conc. Húmedo CPS CPS CPS HA HA Chimenea Precipitador Electroestático Ventilador Tiro Inducido Cobre Blister Olla Metal Blanco Escoria Olla Metal Blanco Escorias a Botadero 14 Alternativa Tecnología Bottom Blowing Reactor (Dongying) Fusión CNU kta 450 Producción Acido kta 440 Producción Ánodos kta 120 % Cu 0,4 Relaves Pta. Flotación 15 Alternativa Bottom Blowing Reactor Tolva de Concentrados (Existente) Tolva de Concentrados Silice y Carbon Ventilador Tiro Inducido Planta Acido Precipitador Electroestático Chimenea H2SO4 Correa Transportadora Tipo Tripper Planta Tratamiento Efluentes Sistema de Abatimiento Cámara de Mezcla Planta Termoeléctrica Tolva de Concentrados Campanas Primaria y Secundaria CPS Campana Caldera CPS Enfriador Evaporativo Campanas Primaria y Secundaria CPS CPS Enfriador Evaporativo Gases Campanas Primaria y Secundaria CPS CPS Riles Filtro de Mangas Gases Secundarios HA HA Cobre Blister BBR POX Enfriador Evaporativo Olla Metal Blanco Bottom Blowing Reactor Olla Escoria Escorias a Botadero 16 Alternativa Producción de Metal Blanco Mantener tecnología de Convertidor Teniente actual FRIO SILICECONC. ALIMENTADORES CAMPANA SALIDA DE GASES BOCA GARR-GUN AIRE AIRE+OXIGENO ESCORIA METAL BLANCO TOBERAS INYECCION CONCENTRADO Fusión CNU kta 350 Producción Acido kta 200 Producción Metal Blanco kta 120 % Cu 0,9 Escoria Final 17 Resultados Evaluación Económica nivel Perfil ALTERNATIVA Cap. Fusión Inversión Opex Anual miles tons. millones US$ millones US$ Ánodos miles tons. Cátodos miles tons. Acido Sulf. miles tons. VAN millones US$ CONV. TTE + HE 390 378 86 101.859 101.350 364.489 -52 BBR+ PFE 450 509 79 119.550 118.953 439.751 65 • En la siguiente etapa de Ingeniería, se estudiará tratamiento de escorias de BBR en HELE existente (menor inversión y menor plazo de implementación). • Se estudiarán 2 ubicaciones para CTTE, posición actual y utilización de sector horno reverbero. 18 TEMARIO 1. Objetivos del Proyecto Modernización FHVL. 2. Antecedentes Generales. 3. Resultados Estudio Prefactibilidad a la fecha. 4. Conclusiones 19 Conclusiones parciales : Proyecto FHVL 1. En consideración de la necesidad de cambios mayores en las instalaciones de FHVL, las inversiones requeridas superarían los 400 millones de dólares. 2. La alternativa de producción de metal blanco se considera como una etapa intermedia del proyecto. Actualmente se realiza la etapa de prospección de mercado. 3. Dada la ubicación geográfica de FHVL se requiere un diseño de ingeniería que asegure el cumplimiento de la norma, con este objetivo se han considerado criterios de diseño por sobre los establecidos en la norma. 4. Si bien la tecnología BBR se presenta con mejores indicadores económicos, se identifican mayores niveles de riesgo para su implementación respecto de alternativa CTTE. La tecnología CTTE tiene espacios de optimización de costos y de reducción de emisiones, las que serán consideradas para esta alternativa. 5. Se estudiarán alternativas de ejecución del proyecto que permitan reducir los plazos. PROYECTO MODERNIZACIÓN FUNDICIÓN H. VIDELA LIRA - PAIPOTE … FIN DE LA PRESENTACIÓN ….
© Copyright 2025